同步电机的技术改进方法
|
以助磁故蛉引起,是供电系统扰动造成,故障原因分析不论是供电系统扰动还是励磁故障,都是引起同步电机失步继而跳车的。失步跳车后所造成且扑很人程度上会造成定转子绑扎线松动,浇饥崩涔,绝缘损坏,并进步引起电机内部短路起火等系列恶件事故理论分析和实践经验叫。 这些故障的起因决非电机本身,而是在励磁装置上我厂目前采用的大部分是和肌型可控硅装置。这些装迓的!动性能火磁性能和整步投励性能存在养较人缺陷,极从导致电机在运行过程出现诸多故吣,现以;型装置为例,对其存在的缺陷作详细分析。当电机启动转速达到5脱8脱同步速以1屯机将出现脉振,并越来越强烈和明显,装置异步启动回路设计不合理造成滑差减小到定程度时,励磁回路感应电流的负半周通道不畅,处于时通时断,似通非通阶段此时对应的励磁绕纟异步驱动转矩分试坫本消失。 致使屯机的兄步转动特性曲线由跃到分因而在电机异步启动过程的后期,电机之间往返跳跃,形成转矩特性的脉动分量,造成电机脉振另外由于励磁回路感应电流在定滑差条件下出现的正负半波不对称,就相当于在励磁回路中出现了个直流励磁电流使电机产生更加强烈的脉振再次,由于控制回路设计不佳,经常出现灭磁硅导通值变化,启动,致使心路上硅兀伴烧毁击穿,或芥运行中突然失磁失,由于上述种种原因,使得我厂同步机故障停车频繁,电机损伤很多。如电机定位销移位松动;电机扫膛转子异步启动铜条断裂松动;定子线圈绑线松动;绝缘破坏线圈损伤击穿等现象时有发生励嵫回路感应电压12当电机发生内部故障或外部故障被迫停车励磁装置需要以好的灭磁性能。使电机免遭可能受到的危害,以保障电机的安全而101型励磁装置采用的灭磁措施是逆变灭磁,由于它的灭磁速度受逆变电压的牵制而不能进步加快,故火磁速度太慢。itSQ50.7s,KnJi靠性太差,不能起到相应的作用。因此,也不能满足要求,很容易使电机造成暗伤13高压同步机启动时,特别是2500以上的电机,在拉同步的同往往听到声沉闷是由厂1;1型励磁装置整步投励电路设汁小12小6通孔数个以分散应力。 |








