变压器油色谱数据异常故障的诊断与处理方法
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当变压器油色谱数据异常时怎么办,变压器油色谱数据的异常问题,包括直流电阻测量,电气局部放电试验,吊罩检查不能准确发现低压绕组的故障点的问题,处理结果与防范建议等。 1、故障概况 1999年4月3日晚9时30分,金竹山电厂3号主变的瓦斯继电器发信号,系轻瓦斯动作。对变压器油取样进行气体色谱分析,发现其中氢气、乙炔、总烃含量均超过标准,变压器于4月4日下午退出运行。 根据3号主变色谱试验数据(表1),用日本月冈等人推导的经验公式估算故障点的发热温度为T=322×1g(C2H4/C2H6)+525=727℃。 乙炔绝对产气速度ra=(C2-C1/ΔT)×G/d)=(61-51)/6×37/0.9=68.5 ml/h>0.5 ml/h 根据IEC三比值法: C2H2/C2H4=61/86=0.71,比值编码为1; CH4/H2=46/150=0.31,比值编码为0; C2H4/C2H6=86/19=4.53,比值编码为2。 根据以上计算,初步分析判断变压器内部存在高能量的放电。 2、变压器故障诊断 2.1 直流电阻测量。 测量变压器的直流电阻,发现其高、中压侧直流电阻相差均较小,和历史数据比较也没有异常,但测量低压侧直流电阻时,发现相间差增大,且变化规律与历年数据有差异,近几年变压器低压侧直流电阻数据统计见表2。 根据低压侧直流电阻试验数据的变化,初步认为变压器低压侧可能存在高能放电。同时为排除辅助设备异常,于4月4日对变压器进行常规试验检查后,又投入所有的潜油泵,让其运行12 h,观察变压器油色谱的变化。4月5日上午再次对变压器油取样进行了油色谱分析,试验数据见表1第3项。由数据表明,各种气体数据没有增长,可以排除潜油泵过热引起的色谱增加。 2.2 电气局部放电试验。 测量结果:高压侧A,B相各为300 PC,高压侧C相、中压侧A,B,C相均为200 PC。试验数据表明:局放试验的放电量并不大,与1989年变压器倾斜后所做的局部放电试验的放电量比较相近。没有发现变压器内部存在高能量放电迹象。试验前后的油色谱数据以及绕组变形试验均正常。但由于电气局放试验只能反映出变压器内部的主绝缘、匝间绝缘的电压放电,而对低压绕组中由于绕组的开焊等电流放电反映不太灵敏。由于低压绕组相差增大,且有规律变化,因此怀疑低压绕组存在开焊现象。 2.3 考虑到作吊罩检查不能准确发现低压绕组的故障点,而且还要花费大量的人力物力,因此,为了准确查找变压器的内部故障点,对3号主变进行了超声波局放定位试验。试验时,变压器由联络变运行方式改为由3号发电机带3号主变进行零起升压直至带满负荷,在变压器本体上做262点超声探测,试验情况如下: a.发电机带40 MV·A负荷时,主变低压侧B相套管首端距箱顶300~400 mm处有一时隐时现的放电源,放电量在1 000 PC左右。带到120 MV·A负荷时,发展为一连续的放电,放电量没有增加,对其空间定位在1~1.4 m深处,估计在铁芯上运行1 d后,放电信号消失,至试验结束未再出现。 b.变压器箱体高压侧C相加强筋处有一400 mm×900 mm的长条放电源,放电量不大于600 PC。带120 MV·A负荷后,放电信号消失。 c.变压器旁轭铁芯叠片较松,A相侧较C相要更松一些。 |







