变压器强油循环强风冷却器控制回路的改造过程
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有关变压器强油循环强风冷却器控制回路的改造过程,包括防止更换接触器和空气开关时造成短路,防止工作电源交流接触器失磁造成主变开关跳闸,防止工作冷却器空气开关跳开后不能起动备用冷却器等改造过程。 目前,大型变压器冷却一般采用强迫油循环风冷却方式,并广泛采用了强油循环强风冷却器这类变压器主要附件,虽经各生产厂家多次改进,实际运行维护过程中发现,冷却器控制回路设计仍存着很多缺陷。若不及时对上述控制回路进行改造,就会影响冷却系统可靠性,加快变压器绝缘油老化速度,威胁电网安全稳定运行。 保定市冷却器厂生产变压器冷却器已全国普遍使用,下面以该厂最新设计生产XKWFP-6型强油循环强风冷却器总控制箱为例进行分析,并提出改造方案,供各位同行参考。 1、防止更换接触器和空气开关时造成短路 变压器冷却器运行过程中,接冷却器电源小母线上接触器和空气开关容易损坏。 小母线不能停电,只能带电更换损坏设备。总控制箱内空间小,电源相间距离近,更换设备时极易造成相间短路,使小母线烧断,两段电源均投不上,造成变压器被迫停电。 厂家设计小母线一段,将小母线分段,并按图中虚线框所示,加装分段刀闸DK,就可以有效避免短路事故发生。正常运行时,合上DK,当某接触器(如1JC)或某空气开关(如1ZK)损坏时,先断开本段电源(Ⅰ段电源),再拉开DK,可以使已损坏设备与工作电源隔离,即可不带电情况下予以更换。这样既可有效防止事故发生,又确保一半冷却器继续正常运行。选择DK时,应校核其容量。 2、防止工作电源交流接触器失磁造成主变开关跳闸 1997年9月27日,我局220kV飞凤山变电站1号主变冷却器总控制箱内工作电源(Ⅰ段)交流接触器1JC线圈烧毁。厂家设计未考虑到交流接触器线圈烧毁(或该回路断线)可能性,主控制室无任何信号,冷却器亦不能自动切换至备用电源(Ⅱ段),致使冷却器失去电源。冷却器全停20min后,主变顶层油温未达到75℃,主变冷却器全停保护没有出口。60min后,冷却器全停延时跳闸回路出口,使1号主变三侧开关跳闸。如图2所示,时间继电器1BSJ整定为20min,2BSJ整定为60min。 图2所示电流继电器BLJ是反应工作电源断相,当工作电源断相时,动合触点BLJ1闭合,6ZJ励磁后,可使冷却器自动投入备用电源(自动投入回路图中未画出)。造成这起跳闸事故原因是,工作电源交流接触器失磁后,冷却器不能自动投入备用电源,冷却器无法起动中央信号。 针对这一事故原因,建议按图2(虚线所示)对变压器冷却器控制回路进行改造。冷却器全停跳闸时间继电器线圈两端并联一个中间继电器7ZJ,再由动合触点7ZJ1起动6ZJ,利用6ZJ即可实现冷却器电源切换。 另外,动合触点BLJ1两端并联动合触点6ZJ3目是实现6ZJ自保持。利用动合触点6ZJ2起动中央信号,呼唤运行值班人员检查冷却器控制回路并处理缺陷。转换开关2K,可使6ZJ复归。 3、防止工作冷却器空气开关跳开后不能起动备用冷却器 |







