300MW机组锅炉灰渣泵出口调节门磨损问题分析
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300MW机组锅炉灰渣泵出口调节门磨损问题 1、磨损的原因 铁岭电厂灰渣泵房内设有一灰渣浆池,用于集中并混合来自1、2号(或3、4号)锅炉房内的渣浆及省煤器灰斗处、除尘器室内、启动锅炉来的灰渣浆、灰水澄清器排污水和污水泵排水等,另设有3台250PN-I型的灰渣泵,其中1台运行,1台备用,1台检修备用,每台泵的流量为1040m3/h。 灰渣通过2条?400的除灰管路排入灰场,2条管路一条运行,一条备用。除灰的水源为循环水排污水、灰场回水和工业水,由2台流量为800m3/h的低压水泵提供动力能源,此外还增设了3台流量为86m3/h的冲渣泵(2台运行,1台备用)作为补充。 当2台机组均在280~300MW负荷下运行时,锅炉燃煤量为185~195t/h,则排放总灰渣量为(煤的应用基灰分为34):1902.6t/h。 因1台灰渣泵流量为1040m3/h,若要完成输送上述灰水流量,则必须同时运行2台灰渣泵,通过调整灰渣泵出口调节门的开度来满足运行要求。从局部阻力角度分析,调节阀门的开度大小直接影响着流体对阀门的冲击力(见表1)。 表1 调节阀门开度的大小对局部阻力系数的影响 阀门开 度a/d8/87/86/85/84/83/82/81/8A开启/A总10.9480.8560.7400.6000.4660.2150.159局部 阻力ζ0.080.150.260.812.065.5217.0037.80 从以上数据可知泵出口调节门开度越小,其局部阻力系数越大,对其磨损越严重。由于灰渣泵出口调节门长期处于开启状态下运行,势必造成了其严重磨损。这也是灰渣泵出口门磨损的直接原因。 另外,铁岭发电厂采用了固态排渣炉,燃用的是铁岭次烟煤,该煤种灰分较大,在运行中特别容易结渣。由于燃烧工况的变化也将引起水冷壁结渣量的增加,致使排渣量随之增加,这些都间接的引起灰渣泵出口调节门的磨损。 2、解决措施 针对上述原因,提出以下解决措施:(1)在运行中尽最大可能减少结渣,如采用合适的过量空气系数、合理的风粉配比、控制炉内温度等。(2)提高碎渣机的性能,以减少灰渣颗粒的直径。(3)在灰渣泵上加装液力偶合器,以调节泵的转速,改变泵的出力。(4)对灰渣泵进行改型,以适应2台灰渣泵运行时流量减少的要求。方法之一就是车削叶轮外径。在假设叶轮车削前后泵效率基本不变的情况下,根据车削定律: |









